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4×13m水泥磨飽磨判斷和處理

發布日期:2009-03-31
作者:宋良山   來源:中國建材報

  某公司2500t/d生產線的水泥粉磨系統,由兩套椎4m×13m雙倉管磨和O-Sepa高效選粉機組成。2005年5月投產以來,實際產量已遠高于設計產量,近幾年開始出現較為嚴重的飽磨現象,給生產和管理帶來一定難度,通過分析原因,制定了詳細的操作規程,飽磨現象得到了有效預防,產、質量穩定。
  1.飽磨時中控參數的變化情況
  在實際運行中發現,飽磨初期中控操作參數中,磨機電流比正常升高1~2A,出磨提升機、選粉機電流會升高,出磨水泥溫度沒有明顯變化。飽磨初期至有明顯飽磨現象要持續2~3小時,在這過程中如果調整不到位將會出現磨頭大量返料,中控參數磨機電流直線下降,出磨提升機、選粉機和入庫提升機的電動機電流接近空載電流,出磨負壓升高,并且出磨水泥溫度降低很多。在出現第一次飽磨現象時,磨頭大量返料近4~5小時,整個磨機房都是水泥粉塵。當時,操作員在止料搖磨10min仍沒有明顯改觀后采取停磨措施,打開一倉磨門看到3/4為物料,再次啟磨時連續運轉1小時,磨機啟動正常。這次飽磨搖磨長達1小時,磨機飽磨現象才逐漸消失。此時中控參數變化為:出磨水泥溫度上升幅度較大,磨機電流、出磨提升機、選粉機和入庫提升機電流逐漸升高,并逐漸接近正常操作值,說明飽磨現象已經消除。在飽磨消除后的2小時內增加產量幅度不要太大,2小時后可穩定原來的臺時產量。因為飽磨后,一倉鋼球級配被打亂,如果增加產量幅度過大又會出現飽磨現象。
  2.飽磨現象分析與解決措施
  由于物料易磨性或物料粒度、計量設備發生變化是導致飽磨主要原因,查出這幾起飽磨現象均為熟料易磨性變化引起的。由于熟料易磨性變差后,操作員沒有及時降低臺時產量,導致磨機工況逐漸惡化,一倉破碎能力顯著下降,物料進出失去平衡,大量沒有破碎的熟料夾在隔倉板篦縫中,使得一倉物料不能及時排出,進而出現了磨頭大量返料。在中控參數磨機電流、出磨負壓和出磨水泥溫度出現變化時,必須及時分析原因,飽磨初期可以降低臺時產量5噸左右進行調整,若在10min內仍無明顯改觀,必須止料處理,并且加大磨機通風,提高選粉機轉速,增加磨內流速,如果出現大量磨頭返料現象說明飽磨現象,已經很嚴重,磨機隔倉板篦縫已經堵塞。解決措施是開大主排風機閥門,提高選粉機轉速,過5min后降低主排風機閥門開度,以便夾在篦縫的熟料顆粒掉落,然后重復進行。在以后出現的幾起飽磨現象中,我們采用這種方法只用20min就能解決嚴重的飽磨現象,值得注意的是,在出現較為嚴重的飽磨現象時不要采取停磨措施,只要處理方法得當,飽磨現象一定會很快解決,一旦停磨處理有可能導致磨機啟動不起來。
  3.日常維護
  加強中控操作技能培訓,關注熟料質量和回轉窯的運行情況,勤到現場聽磨音,在操作中精益求精,認真查看參數曲線,做到操作參數勤調、微調,時刻保持磨機工況的穩定。 

責任編輯:manager
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